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金属纵剪分条控制系统的特点

[来源:原创][作者:ownpowerkefu][日期:13-07-09][热度:]


在确定如何搭建控制系统的过程中,为不锈冷轧厂设计的纵纵剪分条机的系统集成思想,在系统中大量使用了Profi-bus网络,最大限度地节省了现场电缆长度和数量,减少了材料和安装费用,减少了接线错误,缩短了调试时间,提高了系统可靠性,降低了维护成本。采用分层网络结构,底层Profibus -DP网络满足实时数据的高速性和准确性,高层MPI网络则适应大批量数据传输。这样的网络,充分利用了网络硬件资源,减少了网络中数据的冲突和等待时间,为高精度的自动控制提供了可靠的数据平台。
二:金属纵剪分条控制系统软件特点
首先,在控制软件的编制过程中,根据各种任务的特点合理划分了CPU资源。将速度控制,张力控制等对时间有苛刻要求的任务放在100ms中断里实现,将卷径计算等变化速度较慢的任务安排在500 ms中断里实现,将长度统计等计算精度很低的任务安排在Is中断里实现,将连锁顺序控制这样要求响应时间快,但并不苛刻的任务放在中断级别最低的连续任务中执行。这样的划分使得CPU的程序执行周期保证在2 ms似内完成。
 金属纵剪分条整个系统设计合理、设备先进,系统投运后运行稳定可靠,达到了生产工艺要求和技术指标,完全满足生产工艺对速度、张力控制的要求。全线操作工人由原来的6人减为现在的4人,电气设备达到无故障运行,机组节电约30%,到2005年12月已处理不锈钢卷18万t,创利税1000万元,节能创效387万元。张力控制精度稳态为1. 5%,动态为3%,线速度精度稳态达到1%,卷取纠偏精度控制在1 mm,整卷塔型小于3 mm,钢卷卷径由1520 mm增大到2000 mm,具备了生产20 t不锈钢卷重能力。
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